{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "TK413",
        "title": "بهبود ضریب توان در یکسوکننده تک فاز تمام موج با کنترل حالت لغزشی",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1394",
        "last_update": "2026-07-08",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "TK413",
        "title": "بهبود ضریب توان در یکسوکننده تک فاز تمام موج با کنترل حالت لغزشی",
        "degree": null,
        "faculty": "مهندسی برق",
        "year": 1394,
        "authors": [
            {
                "name": "فرزاد فرزندی طالخونچه",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "علی کرمی ملائی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "بهبود ضریب توان(2^PFC )",
            "مبدل فعال",
            "کنترل کننده حالت لغزشی"
        ],
        "abstract": "در این پایان‌نامه قصد داریم روش های بهبود ضریب توان در یکسو کننده تکفاز تمام موج را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه ما در یکسوکننده ها به دنبال یک ولتاژ مستقیم با حداقل ریپل می باشیم عموماً برای تحقق این امر به خاطر سادگی و ارزان بودن بیشتر از خازن با ظرفیت بالا استفاده می کنیم. نه تنها خازن با ظرفیت بالا باعث صاف نمودن ولتاژ خروجی می شود بلکه باعث کاهش زمان هدایت دیودها نیز می شود، از طرفی کاهش زمان هدایت دیودها باعث اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ ورودی و غیر سینوسی شدن جریان ورودی می گردد، که این دو مساله باعث کاهش ضریب توان و افزایش هارمونیک های ناخواسته می گردد. \r\nدر ابتدا بهبود ضریب توان با روش غیرفعال بررسی می شود و سپس به تحلیل و بررسی بهبود ضریب توان با روش فعال می پردازیم که در روش فعال ابتدا بهبود ضریب توان فرکانس پایین بررسی می گردد و سپس این مهم با روش فعال فرکانس بالا در دو حالت پیوسته وگسسته تحلیل می شود. و در آخر قصد داریم با استفاده از کنترل حالت لغزشی، کنترل کننده ای طراحی نماییم که بتواند دو نقش را برای ما ایفا کند: در ابتدا ضریب توان را در حالت پیوسته کانورتر بوست  همراه با کاهش مقدار هارمونیک های ناخواسته تصحیح نماید و سپس ولتاژ خروجی را به مقداری بیش از ولتاژ ورودی  بر روی یک مقدار مرجع تنظیم نماید.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_TK413.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}