پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
هادی تولایی [پدیدآور اصلی]، علی کرمی ملائی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کننده غیرخطی مبدل باک ارائه می گردد. روابط حاکم بر مبدل باک و مطالعات موردی انجام گرفته بر روی این مبدل در این رساله گنجانده شده است.علاوه بر آن یک روش کنترلی برای بدست آوردن متوسط ولتاژ خروجی به منظور دستیابی به یک سطح ولتاژ مطلوب بیان شده است. روش کنترلی ارائه شده، شامل یک سری مزایا و معایب می باشد. برای بهبود معایب و همچنین نتیجه بهتر و به منظور بدست آوردن ولتاژ خروجی با یک سطح ثابت با کاهش ریپل ولتاژ در خروجی مبدل، کنترل کننده خطی (PI) معرفی می شود که با روش کنترلی غیر خطی (کنترل حالت لغزشی ) ترکیب شده که هر 3 کنترل کننده در محیط متلب شبیه سازی شده است و نتایج آن قابل مشاهده می باشد. در انتهای پایان نامه کنترل کننده های PI، SMC و PISMC هرکدام به صورت جداگانه شبیه سازی شده و در مقابل تغییرات ناگهانی بار با هم مقایسه می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چاپر #مبدل باک #کنترل حالت لغزشی #کنترلر PI

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)